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污水處理中常見問題匯總---其他類

來歷:中藍綠色環保     發布信息時:2016-07-28    訪問頻次:

問題1:污泥負荷大小與COD或BOD的去除率有何關系?他們之間有沒有聯系的公式表示?

回答:原則上污泥負荷越高,去除率就越低。所以,寧愿低負荷,也不要高負荷運行,否則,進水水質波動的話,出水就容易超標了。

問題2:請問生物選擇池是加曝氣抑制絲狀菌還是不加曝氣抑制絲狀菌?

回答:不加的。

問題3:請問如何通過F/M值校核MLSS值是否合適?

答:這個有點困難了,好的校正方法自然是你的出水是否是運行過程中處于佳狀態,這個比任何理論計算要更好,如果要提前判斷,還是通過SV30來判斷MLSS值是否合理,比如從顏色,沉降比值,懸浮顆粒物狀態等。

問題4:書上說斜管沉淀池的配水區高度應不小于1.2~1.5m,是什么原因呢?  本人的方案中,設計水量只有2m3/h,對設備體積有限制,如果配水區高度設計為0.5m,是否有什么不妥哈?  還有我設計的多級旋流式絮凝池和斜管沉淀池聯合使用,根據公式算下來,斜管沉淀池的占地面積比絮凝池的占地面積還要小,是不是不應該出現這種情況呢?

回答:配水區高度過高,會出現短流,故有所限制;太低的話,流速過快會出現紊流。  斜管沉淀池效率較高,設計后比絮凝池小也并非不正常。

問題5:近在做個大水量河道治理的工程項目,4萬噸每天.想在泵前加藥劑,但為了更好的使其混合.除了管道混合器還有別的更好的混合裝置沒(不能建較大的構筑物)?是否管道混合器就可以足夠滿足混合效果?加藥點、管道泵、止回閥、混合器的安裝順序是怎么的?

回答:管道混合器即可,選型可以和廠家協商的,包括加藥點,你無需自己費心的,該別人做的是就不要自己參與過多了,也不是專業的。  吸水管段無需止回閥,應該要底閥的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得話也不需要的。

問6:一家食品加工廠,進水COD大概在15000左右,我設計的工藝是格柵→隔油池(三級)→調節池→氣浮→中水池→IC厭氧罐→好氧池→沉淀池→出水,進水比較集中(夜間三個小時進水量為120方),但是調節池的容積只有50方,請問怎么設置調節池的水泵參數及運行方式?

答:1.這樣的話,調節池小了點,可以的話,適當加大。

2.運行時,高峰前調節池要盡量抽水機到低液位。

3.考慮到調節池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水濃度很高,對系統沖擊不利),實際調節池有效容積更加小。

4.水泵流量不能低于進水高峰流量,否則就有溢出風險。

5,你的流程里沒有看到事故水池,是否要考慮下。

問題7:我廠使用中央進水周邊出水輻流式二沉池,建廠的時候購買了超聲波泥水界面儀,但是為了安裝的方便,將其安裝在距外圍出水堰板半米的位置,據觀測測量值的代表性不強。請問正常這種二沉池的泥位計佳安裝位置在哪?有沒有簡易測量泥位的方法,像是您以前提及的用塑料管測量的具體的步驟是怎樣的?

回答:應該沒有太大問題的,既然是輻流式,安裝位置堰板半米,沒有太大問題。你也可以乘以一個修正系數即可(我想不會太大的,),具體按池地坡度再乘以0.95即可。

問題8:在城市污水處理中,懸浮物超標是什么造成的,如何處理?進水的懸浮物在300——400mg/L左右,氧化溝污泥濃度在3.8左右。

回答:就懸浮物超標,你的進水SS也不是太高,我想超標的原因,因該和你的進水COD比較低,導致食微比過低,后出現活性污泥容易解體的系統老化癥狀。所以,可以適當的降低活性污泥濃度。

問題9:剩余污泥在濃縮池停留時間過長,對系統造成什么影響。指的是濃縮池的上清夜。

回答:要看什么工藝了,主要是除磷工藝影響較大,停留時間過長,釋磷增加。不過通常回流污泥進入濃縮池后,停留時間過長的上清液量有限。對系統影響也有限。

問題10:低B/C比的化工廢水,BOD20mg/l左右,COD250mg/l左右,沒有毒性,為上游企業預處理過的廢水,請問通過投加碳源培養好生化系統,能否使出水達標,COD小于60。

回答:估計比較困難,不知道水量多少呢?水量小的話,后段增加活性炭吸附看看。  還有就是此COD是否伴隨高SS,如果是那樣,去除好了SS,可能導致COD下降,那么還是有希望的。

問題11:調節池cod在什么范圍內。氧化池要增加泡氣。

回答:曝氣追加與否,根據需求決定,通常根據實際氧化池的檢測值決定。一般控制在1~3PPM。

問題12:進水流量變化在多少幅度范圍內,沉沙系統,生化系統等的處理效果不受影響?

回答:沉砂系統:25%左右  生化系統:要看持續時間,如果不超過12小時的話,30%左右。

問題13:20000mg/L的COD,鹽度為4%,,經氣浮后COD為8000,4%的鹽度能進行生化嗎?

回答:4%的鹽度基本不能生化了,一般不超過2%,否則去除率減低明顯,生化意義不大。

問14:高堿度對污泥影響大不大,應該是1月20-21號在好氧池加片堿過量,對污泥造成的影響吧,我看了下檢測數據17-18號情況還很好。

答:是否過量看pH值,如果投加后ph值升高超過10的話,持續時間越長,對系統影響越大。可以表現出泡沫增加,但會伴隨去除率大幅下降。并且,微生物觀察,原生動物活性降低,數量減少。

問題15:1、細格柵能否去除總氮(不是氨氮哦)?2、UASB中微生物(這里主要是說產甲烷菌)除了能利用氨氮作為氮源外,還能利用什么氮源么??  3、用漂白粉消毒的同時能否對磷產生較好的出去效果,一般含多高濃度磷的時候適合用此化學法除磷。  4、是否只要提供了硝化菌生活的適宜條件,比如曝氣充分、泥齡足夠長,就能夠采用普通的曝氣法去除氨氮。比如進水氨氮有400mg/l的話,僅用延時曝氣的方法能否去除氨氮(只要求其變成硝酸鹽氮排除)。

答:1、細格柵主要去除固體懸浮顆粒,如果被去除的懸浮顆粒含有有機氮,那么間接的來說是有去除總氮效果的。

2、有機氮經過微生物分解轉化為氨氮,則微生物可利用作為細胞合成必要元素。

3、漂白粉可以作為化學法除氮,沒聽說過除磷。

4、可以這么理解,不過如果有總氮排放要求的話,你還是有可能不能達標的。

問題16:請問V型濾池和曝氣生物濾池的區別是什么啊,難道就因為是從V型槽里進水就叫V型濾池嗎,它的效果比曝氣生物濾池好很多嗎?

答:V型濾池用在自來水過濾也比較多,不具備曝氣功能,故通常不作為處理污水。  曝氣生物濾池濾料上附著生物膜,處理廢水常用。

問題17:生物塔是一個什么樣的構筑物,和生物接觸氧化池的區別在哪里?

回答:生物塔是廢水通過自上而下流過生物塔內的填料,通過生物塔填料上生長的微生物來去除有機物。停止運行時,生物塔內不留水體。  而生物接觸氧化池,填料是浸泡在廢水內的。

問18:在生化處理時,對于一些無機離子比如硫酸根離子、氯離子應該控制到什么程度?

答:具體數據不詳,由于微生物具備被馴化作用,故無機鹽進水濃度是否會對活性污泥造成沖擊,尚要考慮活性污泥被馴化程度、MLSS濃度、接觸時間等;為此通過出水效價來判斷單套系統對無機鹽的承受能力比較可行。

問題19:您接觸過的什么類型的有機廢水是生化方法沒有任何效果的?

回答:1、活性污泥具備良好的吸附性能,即使分解緩慢,初期吸附導致的污染物去除效果也很好的。但是,實際工作中,往往培菌失敗導致的去除效率問題較為多見,出現這樣的問題有一種情況就是難降解類廢水,有毒物質廢水等。

2、由于存在抑制微生物生長的環境所以比較困難的。應對這樣的情況,往往是加大物化去除效果,配以厭氧處理,后添加好氧處理的工藝。實際工作中,涂裝水幕循環液,COD濃度上萬,好氧處理直接應對含苯廢水,處理效果不是太好。

問題20:染整廢水的PH值11以上,用硫酸(不是廢硫酸)調節PH,對UASB和活性污泥池有影響嗎?

回答:那要看看調整后的廢水硫化物、鹽度是否超過微生物的正常適應濃度了。

問題21:缺氧池的一個攪拌機壞了,不知道對好氧池有沒有影響。  出水COD比較高,不達標了。鏡檢還可以看到一些輪蟲,不過數量很少很少。

回答:如果缺氧池攪拌機壞了,導致處理效率降低,出水底物濃度升高,自然進入后段的耗氧池濃度也會升高,在耗氧池微生物尚未調整到對應濃度時,出水COD升高也就成為可能了。所以,確認進入耗氧池底物濃度是否升高了,如果升高了,耗氧池活性污泥濃度也要適當拉高。

問題22:被淘汰的浮渣會降低SV30,現在SV30  10%多一點,我想增大SV30,也就是增加活性污泥的量,該具體采取什么方法呢?2、溶解氧測定,我使用的電極快速測定儀,探頭是直接放在生化池里,還是取一點生化池水,測它的上清液呢?哪種方法DO準確一點?

回答:提高活性污泥濃度:  1、提高進水有機物濃度 2、降低排泥量 3、減少保期量 4、加大回流量 DO測定還是要放在生化池測定的。

問題23:我們制藥高濃度廢水預處理采用二氧化氯催化氧化,我擔心二氧化氯會轉化為氯離子對低濃度微生物產生影響?另外,二氧化氯本身也具有殺菌作用,它進入低濃度會對水體產生影響嗎?用二氧化氯催化氧化高濃度然后再和低濃度混合,這樣的設計合理嗎?

回答:微生物對氯離子濃度有個極限,不超過的話問題不大。  高濃度采用二氧化氯催化氧化后和低濃度廢水混合,這是正確的做法,有利于后段系統的負荷穩定。  一般企業也是高低濃度廢水分開處理后再集中處理的,這樣在成本和處理效率上比較合理。

問題24:瑩光效果的染料用什么辦法可以去除呢?還有一個問題現在混凝沉淀出水清,到厭氧池出水也清,但到了好氧池出水就混濁(像洗米水一樣)是什么原因?

回答:之前你的好氧出水應該不是這樣的,過年后,水質、水量恢復后。系統受到一定的沖擊,比如負荷突增(請計算確認下),或者污泥老化、曝氣過度等,請好氧前后分析下各控制指標,再進行調整。比如負荷高了就減少回流、適當加大曝氣,負荷低了,多排泥,適當提高回流量等。

問題25:我是做糖廠廢水sbr工藝設計二千COD日處理二千噸二個池;但運行廢水cod一直在三千五左右;出水cod40前幾日廢水cod超過4500出水渾濁這幾日cod1200左右sv30  0. 29活性很差爆氣5小時懸浮物很多出水cod130這么擺平、789三個月停產放著會有絲狀菌嗎 要則么做 鼓風機46min。

回答:系統的問題,還是負荷變化導致的活性污泥性狀波動,根據操作要求,進水濃度升高時,要多曝氣少排泥,進水負荷突然降低時,要少曝氣,多排泥;不知道你是否這樣做的呢。  如果789月停產的話,污泥無法維持的,還是重新接種培養吧。

問題26:進水濃度低,曝氣大,曝氣不均勻,好氧池會有哪些后果!我的工藝是4個厭氧加四個好氧池,現在我的一個池脫膜較厲害,后面三個池水較渾,請問是什么問題?

回答:進水濃度低,曝氣大,曝氣不均勻,好氧池會出水混濁,污泥絮體細小。不過你進水低,所以也不一定會超標,但是浪費電力。

問題27:(1)污水站的曝氣池內污泥感覺沉降性能差了,不知怎么回事?SV30=80%,MLSS=2.1g/L,進水COD=30000mg/L,水量1t/h,池子容積280t,顯微鏡檢查沒有明顯絲狀菌膨脹現象,有較多累枝蟲,其他蟲子較少。不知何故?  (2)另外,以前設計的排泥系統是通過二沉池排泥的,現在發現根本來不及排,望老師指點一二。  (3)如果不考慮出水質量,30000mg/L的COD,280t的池子大能處理的水量是多少啊。

回答:理論上每天可以處理60-80噸水,問題是你進水濃度太高了,對微生物處理效率也是考驗,可以的話可以將放流水回流到首段,從而減少濃度沖擊。排泥也還是要盡量保證,否則,供氧也不容易跟上的。

問題28:.鹽分過高對硝化菌生長影響大嗎?  2. 硝化菌培養不起來補加含有硝化菌的污泥有用嗎? 3.COD降不下去硝化菌培養起來嗎?

答:1、作為微生物來說,鹽度高都不利于微生物繁殖生長的。所以會有高容許濃度。

2、這樣做的意義不大。要找出培養困難的原因。否則,接種了也會看不到好的效果的。

3、這個和COD降不下來關系不大。如果有機物濃度過高,硝化菌就不容易多量繁殖,繼而影響硝化效果。

問題29:看了很多資料說粉末活性炭用于廢水處理的,有個疑問想請教  1、粉末活性炭的投加量一般都說在20—220mg/l之間,是對應進水量來說的,是每天的進水都要加這么多量嗎?如果是的話運行成本會增加幾毛錢/噸,但我看一些資料說的運行成本增加并不多,請您幫我分析分析我的理解對不對?  2、如果是對應進水量投加一次的話,那么隔多長時間在投加,結合污泥齡考慮嗎??

回答:1、如果單單是用活性炭來處理廢水的話,處理效率,也就是出水是否達標是你投加的依據,按照定量投加的話,只有在進水負荷穩定的情況下適用,也就是說進水有機物或者說被吸附物質量的多少,決定了補充活性炭粉末的量和間隔。

2、如果是利用活性炭粉末作為載體,使得微生物在活性炭上繁殖來去除有機物的話,我想是否補充投加應該與流失量,以及處理效率來決定。

問題30:水溫大概有12度這樣子,我們的儲泥池上面的泥已經結了冰了,但是下面的沒有,污泥脫水效果只是和絮凝攪拌等因素有關,和溫度有關系嗎?

回答:脫水效果和溫度有關,所以有的脫水為了提高脫水率會加熱污泥,使泥餅含水率達到50%。  你的問題污泥投藥后污泥絮凝不佳,這個和溫度關系不大,主要是藥劑和污泥的混合程度,你可以做實驗看看的。

問題31:制漿廢水中的木質素要怎么處理,用FENTON處理后出水PH在3.5以下,混凝時PH調到5  左右,COD會加大,是怎么回事?

回答:要看木質素的含量,如果不是太高的話,水解酸化后,還是可以通過好氧段加以處理的。  就用FENTON處理后出水PH在3.5以下,混凝時PH調到5 左右,COD會加大,不知道具體加大了多少。

問題32:如果用生化處理降解含甲苯的醫藥廢水對污泥中細菌生長影響大嗎?會不會降低它的活性啊?生化處理后再加一個砂濾及超濾應該能降低含量了吧?

回答:肯定對微生物活性有影響的,即使微生物被馴化了,其去除率也不高的。砂濾的話,只是去除懸浮物,對溶解性有機物無效。即使是超濾也不會有特別效果的。

問題33:醫藥廢水呈現黃顏色,廢水成分中含有苯,氯化鈉還有乙醇,怎樣才能把顏色脫掉?  試著加次氯酸鈉,結果顏色更深,用活性炭脫色的效果也不是太好。

回答:1、確認顏色來自溶解態還是非溶解態(混凝沉淀后過濾測定色度是否減低)

2、如果是有非溶解態的成分的,則可以通過強化進水的物化處理來控制(即通過混凝沉淀加以去除)。

3、如果是溶解態的色度那么,通過氧化不能解決的(投加各類氧化劑,如次氯酸鈉等),則需要后段吸附或過濾來解決了。(通過強化活性炭吸附或膜過濾)。

問題34: 1.好氧處理污水工藝中每去除1公斤COD 可以減少多少絕干污泥量? 2.厭氧處理中,每去除1公斤COD可以產生多少立方米甲烷氣體?

回答:1.這個問題似乎就有點問題,廢水中的COD如果是溶解態的,就不存在去除絕干污泥量的問題。反而是,微生物分解有機物后增殖。導致脫水后增加了污泥量。  2.約0.27m3,具體還與水質以及停留時間有關。

問題35:有沒有好的處理甲醛廢水的方法,甲醛含量高在2%。

回答:主要是物化法處理,生化法一般不用。物化發的話主要是進行氧化反應,比如雙氧水,臭氧等。

問題36:進水量的提高,生化池內的溶解氧不能馬上降低。得需要5~6個小時的時間,才能達到低值。對于推流式曝氣池來說對嗎?

回答:不同情況有所不同,需要考慮是否是過曝氣狀態,如果是的話,則進水增加也不能有效抵消過曝氣的話,則DO減低不明顯。  另外檢測點也要考慮,如檢測點在出口,則需要增加溶解氧減低開始時間也會延后。

問題37:我這么邊這幾天正在供暖初期,我廠收水范圍內覆蓋了30幾個熱力公司的大小鍋爐房,全部運用水除塵器,他們除塵器水渣全部通過水泵打到下水道進水污水廠,近經常有一股股鍋爐房除塵器廢水進入,這部分水對CASS工藝的影響如何,有沒有好的解決方法?

回答:可以看看往年的情況如何?另外水質波動可以監測下,比如PH變化等,在可能的范圍內需要調整CASS工藝的各段時間。

問題38:如果車間停機2個月,水處理如何運行能在車間開機前快速恢復運行?

回答:1、維持低曝氣量

2、維持低污泥濃度

3、充分利用回流  當然期間能夠進些水,哪怕是很低濃度的水,也是維持的關鍵,不過你2個月的話,基本來說很困難了的。一定要維持的話,可以碳源和自來水來維持。

問題39:投加易被微生物利用的碳源,利用微生物同化作用將氨氮轉化成微生物細胞物質行嗎?  將氨氮由30---15以下

回答:1、我想如果你的進水沒有抑制硝化菌的成分,30降低到15是很輕松的。所以,抑制物質不查清楚,控制好。恐怕擔當提高底物濃度是不夠的(目前你的底物濃度也不缺)。

2、另外,降低進水抑制物質濃度(比如稀釋、混凝沉淀等),并進行適當的微生物馴化,我想還是可以達到50%的氨氮去除率的。

問題40:1、請問在什么情況下會出現這種池壁生物膜脫落的現象  2、我們采用的是改良的A/O工藝,是因為排泥量量少,污泥停留時間長等影響才會出現的嗎?  3、還有一種情況是我們生化池中現在也能看到這種紅蟲,但是那些紅蟲的個體較小,顏色也沒這么深,是不是這些蟲在二沉池中有一個很好的生存環境,所以長成較大的個體,顏色也加深了呢?  4、而且二沉池中撈起來的浮泥看起來有點象綠藻,不像是死泥。

回答 :1、通常水質優良,氮磷充分時,容易在固體物上附著生長出生物膜。尤其在曝氣池和二沉池。

2、和你說的這些關系不大。主要還是水質影響大。

3、應該非同一種類;

4、所以所是生物膜,一般生物膜在有陽光的地方,會夾雜生長藻類。

問題41:PH:進出水在7.4左右,水溫在14.5度,請問此條件下,對硝化反應是否有抑制?

回答:這些指標看來沒有問題,那就要看看進水是否有問題(特別是工業廢水是否有過量抑制硝化的成分)。

問題42:污水廠該如何應對進水指標的突然增高,比如說氨氮,總磷,有些企業的偷排比較隱秘,止都止不住。用是A2/O工藝。

回答:這是兩個方面的問題,首先是要考慮建立接納污水的指標,而后成立監察體制,來管控接納的污水,這是一般工業區綜合污水廠的做法。二就是自己系統抗沖擊能力的提高,除了增加設施外,適當提高活性污泥濃度是一個比較常用的方法。

問題43:我負責調試的這個污水站甲方舍不得買菌種,附近也沒有類似工藝的污水站,所以想無菌啟動,不知道行不行?大概要多少時間?污水站很小,400方,接觸氧化法,海產品加工的,工藝很簡單,初沉池,調節池,接觸氧化池,混凝沉淀池,污泥干化床。還想問問不知道城市污水廠的干污泥行不?

回答:有總比沒有強,至少可以節約你40%的培菌時間。不過海產品廢水的鹽度要看看,太高的話,可能啟動困難。另外現在氣溫高,所以也快的。

問題44:我這做的生物制藥廢水,采用的主題工藝為UASB+SBR,前段時間系統崩潰,后投加厭氧污泥后UASB出水達到1100mg/L(進水12000mg/L),但因UASB出水B/C只有0.1,SBR基本沒什么去除率了。請教該問題現該如何解決?  另外因厭氧出水硫化氫含量較高,前天曝氣池因風機出現故障,氣量不足導致曝氣池表面出現一層單質硫,請教硫化氫在好氧池內轉化為單質硫和硫酸鹽的控制DO和機理分別是什么?

回答:B/C比低到0.1了,所以SBR處理效果差,這個也是正常的,看看延長處理時間是否可以提高點處理效果。不行的話要考慮上設備了。

問題45:現正在調試一太陽能硅片切片廢水,主要成分二乙二醇,經混凝沉淀后COD1500mg/L左右,設計水量1000CMD,工藝為水解酸化+接觸氧化(采用組合填料)。采用加大糞水進行培菌,開始進水50方,然后到200方左右時,生物鏡檢時各種微生物均比較活躍,出水COD100mg/L左右。現進水量到400方后約兩天,發現水解酸化池出水PH5.5左右,COD110mg/L0,好氧池發白,累織蟲、鐘蟲等沒有了,輪蟲、紅斑瓢體蟲(現在溫度較高)大量,好氧池水沉淀效果差,COD升高到五六百。原水采用自來水,含氮量少,每方水約添加70g尿素和磷酸二銨。不知道敘述的怎樣,是什么原因造成現在的狀況,應該采取些什么措施呢?

回答:應該是負荷提高一下子太大了。

問題46:低COD高氨氮  一般容易引發哪些不良現象?低cod 低負荷,氨氮高了抑制硝化細菌,兩者同時存在,是曝氣呢還是不曝氣呢?

回答:低有機物高氨氮,主要是導致反硝化不徹底,出水總氮高。曝氣還是要保證的,但是也不是要特別大,滿足3.0就可以了。

問題47:近半個月都在下大雨,進水負荷低,水量大,COD不足100,這時候該怎么運行啊?

回答:主要是避免大量無機物流入生化系統,導致后期出水惡化(有效成分變低,沉降快但懸浮物多)。如果有多量無機物流入,就需要適當加大排泥。另外,回流比可以減低些。

問題48:我們做了一個養豬廢水,進行污泥處理,剛開始時對初沉污泥和生化污泥進行板框壓濾都還可以(業主為了省錢都沒有加藥),后來管理跟不上,生化污泥一直存在污泥池里沒處理,過了好一段時間業主才開始處理那些泥,可是壓了一天出來的泥還是很稀,泄泥時噴得到處都是,我是想問:生化污泥在污泥池里存了那么久,按理來說消化的程度比剛排出來的要好,不是更好處理嗎,為什么反倒比之前的更難處理,是什么問題?

回答:主要問題還是這些污泥的粒徑正好可以堵塞濾布空言,導致過濾效率低下。所以可以在混合比例上,濾布型號上調整看看的。

問題49:我想請問下如果不知道BOD的情況下  要怎么計算生化池的營養的量呢?

回答:1、可以根據COD按一定比例進行換算為BOD。

2、也可以暫定一個投加量,多了還是少了可以通過出水的氮磷指標來判斷。

問題50:在印染廢水中,由于染料助劑等都含有大量的苯環,如分散染料等,請問印染廢水厭氧后出水中的苯胺類物質對好氧池的影響?多少濃度的苯胺類物質對好氧池的影響明顯?

回答:如果你的系統運行已穩定,加大進水苯胺濃度的話,不超過1000ppm的話問題不大,否則去除率會下降明顯。

問題51:pH進水一般是7-7.3左右,出水在6.5-6.8  流程的話:進水曝氣回流1h,沉淀2h,潷水1h,其中潷水至4.5m時開始回流。即回流時間大概為1.5h  針對是否應該加碳源這個問題,應該怎么看待?或者說應該算什么數據來看是否應該加碳源?

答:加碳源并不容易,對氨氮去除無太大幫助,所以,意義不大。如果有總氮去除要求,則需要加碳源的,與其加碳源,處理調高些ph值。

問題52:我司是粘膠污水處理廠,好氧曝氣池(容積是12000立方)近10天的相關數據如下:  進水 cod600-900mg/L 出水COD 300-400mg/L mlss1500-2000 mlvss 800-1000 DO 2 SV30 5-9  每天里水量約 6000-7000 里面是有不少生物的。 請教如下: 1、為什么沉降比上不去?一般是40-70; 2、沒有污泥為什么還能去除COD?

答:1、正常值是15-30%

2、你的污泥不少了MLSS1500-2000(參考進水COD,MLSS并不低

問題53:近在培養一個SBR系統,但培養時間將近一個月了,硝化還是比較弱,一直無法變強。請你簡單指導一下SBR培養硝化菌時的注意問題和主要參數控制.

答:主要控制參數是負荷(低負荷),溶解氧(不低于2),ph值(不低于7)。如果這樣的參數下還是培養不好,要考慮此工業廢水的特性是否有抑制硝化菌的可能。

問題54:在現有的A2O工藝上,可以在0池增添一些掛膜填料嗎?這樣可以加強抗沖擊能力嗎?細菌不易流失?效果大不大,可行嗎?

回答:如果你的O池負荷比較高的話,完全可以這么做的,對抗負荷沖擊,提高效率有益處。

問題55:關曝氣的時候,那些攪拌器,推流器,回流泵要關嗎?還有我們會補充葡萄糖,營養是沒問題,3班倒,我們打算進水曝氣1h,再曝氣1h,然后停曝氣2h,4鉻小時一個循環,這么可行嗎?還想問下老師,到時候我們投加營養是根據好氧池的污泥負荷來算吧?運行期間回流泵直接調小一點,不用經常開與關,行嗎?

答:1、可以按你的方法來,但是葡萄糖不要按足量來投的,按三分之一即可。補充下,投加葡萄糖量一包的話,進水就不要曝氣了,推流器攪拌機開啟。停止曝氣的那個階段,推流器可以關閉。

2、核心點是進水負荷降低后,曝氣要減下來,污泥濃度也要減下來。待恢復正常進水前三到四天再增加葡萄糖量(兩包,三包),減少或關閉排泥,以便迎接恢復生產時的負荷恢復。

問題56:我這里有一個四溴雙酚a廢水,主要含四溴雙酚a和八溴醚,cod在6000左右,用芬頓,微電解效果實驗降解不是很好,請問有什么好的辦法可以降解COD么?

回答:芬頓效果應該可以的,藥劑配比多調整試試效果。

問題57:想問一下生物處理對礦化度的承受極限是多少?是不是有高耐鹽的菌種?

回答:礦化度中所含鹽分種類不同,其耐受極限也不同,確實高耐鹽菌種,但也要看你的原水濃度和出水要求,由于去除率受限,可能達標排放比較難。

問題58:之前進水堿度一直在500左右,但是近突增到1500,Ph正常,我想問,高堿度進水對生化池有影響么,或者對出水有影響么?

答:1、問題不大,在ph值未波動向上時,通常不會導致出水異常。

2、也可借此機會觀察下這個堿度升高的原因,是進水導致的還是反硝化導致的。并具此觀察進出水波動是否會出現明顯波動。

問題59:水量只是設計負荷的55%,采用的是平流鏈條式的矩形二沉池,估計擋水裙板的水下深度不夠,不知道是不是這個的影響,我查了圖紙,沒有具體尺寸,估計只有50cm的深度。  添加了大量藥劑的物化污泥大量排入生化池,對活性污泥的影響到底有多大,如果可以保證脫水機的正常運行,不再讓物化污泥進入生化池,之后應該怎么控制工藝運行比較好?

答:1、說明飄泥和負荷關系不大。

2、這個沒有關系的

3、大量投加肯定不行的,如果排泥也不及時就會累計,久之沉降性會惡化。

4、大限度把積聚的物化污泥從生化系統中排出,置換出去。

問題60:我們城鎮生活污水處理廠是百樂克工藝,政府要垃圾填埋廠的滲透液,拉倒我們廠來處理,請問對我們水廠,有什么影響,要化驗什么指標?

答:1、在系統不變的情況下,系統處理能力余量是優先要確認的,如果余量已不足以處理這些垃圾滲濾液,則系統要調整或增加處理能力。余量主要確認當初設計時的水量和污染物的設計去除率。

2、另外垃圾滲濾液屬于難處理廢液。有的指標很高,需要事前得到這些數據加以分析。總氮和氨氮要重點化驗下。根據水量計算出到系統里的實際濃度。由此判斷對系統的影響度。

問題57:運行系統出現了很奇怪的事情,主要進水Cl-升至1500ppm以上時,測得COD就高達300ppm以上(連華COD速測儀),  而采用國標法COD僅100ppm以下;若Cl-低于1000ppm時,出水COD僅50~60ppm,請問什么原因?

答:氯離子對檢測是有干擾的。以國標法為準。吃不透國標法是否正確就同水樣委托外部專業機構對比檢測下。

問題58:我六月份要調試一脫水房項目。  30-60m3/h,含水率99.2%,我不知道怎么選擇計量泵流量和壓力大小。能這樣請教嗎? 我的計算: (1) 按8kg/T-DS  ,1500的脫水機處理量大按40m3/h , 則投加藥2.56kg/h, 投加母液濃度0.5%,則為512L/H ,  每臺計量泵選大于512L/H的,是這樣嗎? (2)兩個泵都要投加2.56kg/h  ,則制備系統配制能力至少為512+512=1024,我們用配制能力2000L/H的,體積4立方,熟化時間約2小時,夠用了嗎?

回答:母液0.5%好像高了,如此濃度投藥后不易與污泥混合,效價較差,建議  0.1% 左右,如此需要儲存體積較大,為應對,也可在投藥管上增加稀釋水管,適當混合后也可,如此,調節比較靈活。  泡藥周期不見得2小時就夠了,還請向設備廠家確認為好。

問題59:我們的進水是城市生活廢水,不過在管網上游有幾個小型的家禽屠宰場,一到過年過節的時候,池子里雞毛鴨毛的多的很,還有就是每天下午16:00至次日凌晨4:00左右,這段時間DO基本上起不來,都在1mg/l以下,進水水質都較大的超過了設計標準,進水比較渾濁有一定的臭味,有時候SS超標一倍。DO起不來是不是污泥負荷過高所致呢?除4#池SV偏高外,其余池子SV正常。池子里泡子散后,水面上就浮起一層薄薄的油濛狀物質,就像炒菜放油放多了二天冷卻后的油脂一樣,黃黃的。

回答:1、曝氣后溶解氧不能上升的話,應該和進水負荷升高相對應的

2、進水有屠宰廢水的話,也就是會混入動物性油類,在你的池面浮起也是正常的。  注意控制負荷波動看看。

問題60:近我們有一個苧麻脫膠廢水改造工程,因為以前采用生化處理,效果很差,原因是苧麻脫膠廢水的生化能力很差勁,所以我想增加一道物化工藝,如果采用fenton試劑的話,從我查找的大量資料來看,都是在PH值為3左右的廢水中投加,此時的效果好,但是苧麻脫膠廢水PH值很高,達到12  以上,如果要把PH值調到3的話,成本是很高的,這顯然不可取,如果我把PH值調到7~8左右,再投加fenton試劑,是不是也有效果?  原水參數:PH:12以上;COD:6000~8000mg/L。

回答:PH7的話幾乎沒有效果的。且投加成本不小。

問題61:請問其它廢水里邊的氨氮和尿素轉化為的氨氮是一樣的嗎?前期養菌C源用的葡萄糖,N源加的尿素,培養期間尿素氨氮降解速率經常會大于剛進原水后氨氮的降解速率,而且有的時候會大不少哦。但我覺得無論是什么水里邊存在的氨氮或別的有機氮轉化為氨氮之后都應該是一樣的啊,都是以銨鹽或游離氨的形式存在的,難道不是這樣的嗎?我猜想換進原水之后,C源變了,降解速率變慢,導致氨氮降解變慢,這分析有道理嗎?還有其他原因嗎?

回答:要判斷一個指標,干擾因素很多的,就如同你說的,碳源變化了,降解時間不同了也會影響氨氮的去除。另外,作為降解氨氮的微生物等也會受到進水、氣溫、負荷等的影響。 

問題62:目前處理的是含有季銨鹽的工業廢水,日產廢水60噸,COD16000mg/L,BOD6500mg/L,PH為7.5,廢水含季銨鹽8000mg/L,采用的是A2O工藝,但厭氧階段怎么調也不行,新接種的污泥還有效果,但隨著廠區工業水的進入效果就下來了,水極容易變酸,目前看跟季銨鹽濃度高有關系。一是不知道這季銨鹽濃度在什么范圍可以進行生化法;二是如此高的季銨鹽有什么好的辦法能進行前期處理掉。

回答:電滲析和膜法等物理處理可以,但投資大,目前處理濃度可以看看特殊菌種的處理效果,可能投資也不。

問題63:目前我正調試一套乳化油切削液處理工藝,流程如下:酸化破乳——三級隔油——調節PH6至8——PAC破乳——氣浮除油,該公司生產產品為鎂鋁合金制品,但是現在破乳總是存在問題,導致油不能出去,氣浮出水呈牛奶色。而且氣浮出水再加PAC、PAM不會有礬花出現,用漂水氧化也沒什么效果,怎么能把這個水做清啊?

回答:由于問題主要在破乳上,所以可以通過小試,看看用氯化鈣來破乳是否有效。

問題64:我們是制藥廢水,污水處理方式:高濃度采用鐵碳微電解+雙氧水芬頓預處理后進入低濃度,低濃度采用生化處理。調試有一年多了,高濃度鐵鹽或多或少進入低濃度,導致低濃度出水顏色帶紅或黃色,很難看。我們高濃度運行控制的已經比較好了,請問老師:1、有什么物質替代鐵碳,特別是鐵離子,且現有設施池子不變?2、如果鐵碳不變,什么方法能過濾色度?

回答:生化處理前段是否還有混凝沉淀處理呢?如果有的話,應該可以去除一部分的,您可以通過小試來看看效果,另外,廢水脫色劑應該也是市場上有的,你可以百度搜索下,由藥劑廠家來判斷選型看看。

問題65:細小鴨絨怎么解決,現在發現厭氧,缺氧池浮泥曬干后,用手揉后是細小的鴨絨。是否用氣浮才能解決。還有其他方法?

回答:如果非常細小無法通過細格柵去除的話,氣浮是可以的,但是水量大的話可能不經濟,此時可以考慮單獨使用物化絮凝沉淀處理。

問題66:我們現在中試廢水偏堿,工藝中有生化處理需要調低Ph,但是涉及到現場安全鹽酸和硫酸都不能使用,請問還有沒有其他酸適合調低廢水的PH?

回答:1、不用這2種酸調整的話,其他酸效果和安全更難保證。如果你可以有其他水中和的話好,但是,你是在試驗,所以合并其他廢水的話會影響試驗效果吧。

2、建議還是用鹽酸,濃度控制在10%左右的話,即使接觸到人,基本上快速清洗的話沒有什么安全上問題的。

問題67:垃圾剩濾液,現在進水COD390mg/L左右,之前培養到2.4g左右的泥,又是操作人員一個疏忽,把生化池水加滿了,流走了很多泥,只剩下1.5g左右的泥。我們現在采用間歇式進水曝氣,就是  進水三個小時左右,然后曝氣三個小時,然后靜止,繼續進水幾個小時,晚上就直接不進水,把二沉池的水抽回生化池  悶曝,一天進水差不多40噸左右。這樣操作泥不升也不降,出水COD在200mg/L左右,經過混凝沉淀在130mg/L左右。我們要求出水100mg/L以內,接下去該怎么操作比較好?需要再投加面粉么?要加的話一次性投加多少量比較合適?

回答:垃圾滲慮液是比較難處理的.去除率要求75%應該還是可以達到的.  基本操作思維是提交生化反應時間,所以,你可以降低曝氣量,提高曝氣反應的時間,這樣可以進一步提高去除率.  投加面粉的話,畢竟每天有費用產生,不太建議,請先根據上面的方法看看處理效果.

問題68:電鍍廢水和垃圾滲濾液里頑固的COD多是由哪一些物質貢獻的?  像電鍍廢水 投藥沉淀 生物單元后 依然難以穩定去除的那小部分COD。

回答:具體什么成分沒有研究過,不過電鍍前的物件需要清洗表面臟污,清洗劑往往會帶下來油污和乳化液,這部分的話大家知道,石油類的東西微生物降解很慢的。至于垃圾滲濾液的話,主要成分復雜,濃度高,所以對于微生物來講難以照顧全面,也就是說有的菌擅長這個污染物,但對有的污染物擅長,如此,總有一些無法徹底降解。并且降解時間較長。

問題69:廢水池約中有廢水150噸,COD約500mg/l,加入磷酸二氫鉀2公斤后,計算量為3.8mg/l,而實際測出P為0.43mg/l,是什么原因?計算是否正確?

答:偏差可能原因:

1、磷酸二氫鉀是否純度的。

2、是否有和廢水混合后發生沉淀,導致你取的上清液濃度偏低。

3、檢測方法是否有問題,標準也是否出現偏差等。

問題70:我們說的缺氧池是不是也能稱作水解池,這個水解池是不是水解酸化池呢?  如果說是水解酸化,為什么是放在厭氧后端?

答:根據功能。按A20工藝來說,厭氧段為了除磷,缺氧段是為了脫氮。  而水解酸化池主要是為了提升后段生化系統的可生化性。

問題71:我剛有個小工程要設計,請問這樣的工藝行不:  線路板廢水:磨板廢水、酸性蝕刻、強氧化廢水、顯影廢水和無鉛噴漆前處理廢水 水量總共:200m3/d  工藝:1、磨板廢水和酸性蝕刻清洗水進行物化處理去除重金屬(150m3/d)  2、顯影廢液先進行酸析,酸析后與強氧化廢水以及無鉛噴漆前處理廢水進入芬頓工藝(50m3/d) 這個工藝可以達到表二標準嗎?

答:要看污染物濃度了。另外,芬頓后的廢水不進行進一步處理的話,恐怕達標有點困難,一般芬頓處理,如果原液濃度高的話也不容易降低到直接達標的。

問題72:我現在參與調試一個皮毛染色廢水處理工程,設計處理規模為500t/d,執行標準為一級A,工藝為氣浮+水解酸化+生物接觸氧化+石英砂過濾+活性炭吸附+二氧化氯,實際每天進水在250t/d,其中細皮染色廢水約150m3/d,另有約100m3/d的洗羊皮廢水,進水流量控制在16t/h,鼓風機風量為4.8m3/min,水解酸化池容積約250m3,生物接觸氧化分為2格,每格容積為250m3,COD:原水1500-2000mg/l;水解后1000-1400mg/l;一段曝氣后250-300mg/l;二沉出水200mg/l左右,后總出水在150mg/l左右。從10月初開始接種市政污水處理場污泥進行調試,目前生物接觸氧化池填料掛膜不佳,按活性污泥法運行,SV30為10%,MLSS3700mg/l,水溫約20℃,溶解氧目前采用間歇曝氣,一段保持3mg/l,二段基本在7mg/l,污泥回流分至曝氣池首端和水解池首端,曝氣池表面大量藍綠色浮渣,與氣浮浮渣類似,出水為紫紅色,經查閱部分資料懷疑與三價鉻離子有關,想請教1:該工藝是否可行,2:目前該如何調整。

答:工藝應該沒有問題,高去除率也有90%以上了。重點還是在氣浮工藝的效果,如果OK的話,后段壓力就會降低。

問題73:氣浮停后  PAC不停加(還是按原來的用量6噸/天) TSS以及廢水中的膠體物質也可以在一沉池(直徑46米)去除一部分吧?如果只是依靠自然沉降好還是加藥好?  之前短時間的實驗停氣浮 停后一沉池出水COD沒有明顯的變化 TSS停前100左右 停后120左右 稍有上升(約20mg/l),這樣TSS會對好氧有多大的影響?

答:根據你的實驗數據看,停氣浮是沒有問題的。不投加PAC的話,也要實驗后看數據,再根據運行初期看系統有無異常問題。

問題74:芬頓反應后,加堿為氫氧化鈉時廢水顏色加深,而用石灰調堿脫色效果卻很好,這是為什么?

答:石灰的沉淀效果優于氫氧化鈉,因為沉淀效果好,所以,脫色也效果好。

問題75:酸化油的廢水里含大量的硫酸鹽,主要是硫酸鈉,是否會對COD有影響?對生化段會不會有抑制?這種情況下  調PH選擇氫氧化鈣還是氫氧化鈉更適合呢?

回答:你所擔心的應該在物化混凝沉淀階段得到較好的去除,由于含有酸化油,建議使用氫氧化鈣作為混凝沉淀時的PH調節。  后續根據處理效果,為了消減污泥產量,可以再考慮使用氫氧化鈉。

問題76:加氯間的壓力水壓力太大(有臺壓力泵),有沒有好的辦法降低壓力?

回答:如果讓水流進行一部分循環的話,可以消減掉一部分壓力的,所以你可以配管試試看的。還可以在這個循環管道上加球閥,通過閥門來靈活控制。當然缺點是浪費電。

問題77:前段時間參觀了一個給水廠,發現廠子里的加氯點有三個,前端進水加氯,中部處理構筑物中加氯,出水加氯,請問這三中情況下加氯各有什么作用?

回答:前段是為了氧化進水中的有機物,中段是為了抑制生物膜或藻類繁殖。后面就是殺菌了。

問題78:本人現在正在做二氧化氯消毒自來水工程,水射器工作狀態不好,動力水壓力0.33MPa,反應釜中液體抽不上來。  二氧化氯發生器出廠要求動力水管線壓力達到0.3MPa的壓力就可以使水射器工作良好,抽吸反應液.  本人認為為了使水射器達到良好的工作狀態,除了滿足壓力要求外,是不是動力水的流量也有一定要求。動力水管線拐彎是不是也對水射器的工作狀態有影響?

回答:拐彎管路容易導致水流紊動,會有影響,但也要看距離吸入口的位置了

問題79:水中突然進了一部分含油的廢水,之前沒有考慮過這一情況,沒有設置相關的除油措施,不知道有什么辦法?

回答:要看流入油的數量了,不多的話,對出水沒什么影響的,對活性污泥短期基本無影響的。長期的話影響充氧照顧。

問題80:我們廠的油水分離裝置分不出油出來,通常是因為什么原因?

回答:1、設計不合理,穩流不到位  2、進流水水流過大,沖擊明顯 3、油類乳化 4、撇油不及時。

問題81:我現在遇到一個項目,機械加工的乳化液廢水,廢水量10t/月,監測COD330000mg/L,BOD147000mg/L,氨氮112mg/L,出水要求COD300mg/L,BOD150mg/L,氨氮25mg/L。  項目地處西安,冬天溫度較低,甲方以前用過生物法處理這種純乳化液,但是效果很差。所以我考慮采用物化法處理。  我選擇的工藝是破乳——兩級Fenton——兩級氣浮——砂濾——活性炭吸附——出水。請問這樣可以達標么?還有Fenton試劑的加藥量多少合適呢?

回答:我覺得可以上個燃燒系統,噴入焚燒爐,廢氣處理下也可。畢竟一個月才10噸。
 

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